当前位置:首页 > 电炉技术 > 正文内容

淬火炉淬火介质改进提高GCrl5钢制轴承套圈热处理淬火质量

1年前 (2024-10-01)电炉技术87

淬火炉淬火介质改进提高GCrl5钢制轴承套圈热处理淬火质量

恒盛炉业客户在90年代初将氮基可控气氛铸链炉自动生产线应用于GCr15钢制轴承套圈淬、回火。淬火介质主要用N32机械油。随着套圈尺寸的增大,有时出现淬火硬度严重不均和畸变等问题,采用今禹Y15T快速淬火油添加剂对N32机械油进行改性处理后,解决了套圈硬度不均,有效地控制了畸变。

铸链炉生产线自1993年投产至1999年初已累计淬火工件7000余t,产品质量稳定控制在JB/T1255-1991标准范围之内,淬火介质以N32机械油为主,冬季也部分补充N15机械油,对淬火介质除严格控制水分含量外未采取其他检测手段,多年来也未出理淬火质量问题。1999年初,因旧油老化,工件淬火后表面光亮度下降,生产时油烟较大,遂将铸链炉淬火油槽整槽换用新的N32机械油,其后不久即发现厚壁大尺寸套圈(外径>100mm、有效壁厚>10mm)淬火后易出现部分套圈(约占5%-20%)厚端面表面硬度不均匀、局部硬度不合格,出现6级(JB/T1255-1991第二级别图)以上淬火组织。


硬度合格区域金相组织为2级,残留碳化物量适合,但颗粒较粗;硬度不合格区域主要为6级、8级、偶见>8级,屈氏体形状为块状,大块状,块状屈氏体中部可见残留碳化物颗粒。

1 质量问题分析

1.1 原始组织均匀性较差是产生淬火不合格组织的原因之一

据查,上述问题出现期间球化退火温度超过820℃,退火组织评级为4级(JB/T1255-1991第一级别图),虽属合格,但由于部分碳化物颗粒较粗且分布不均,造成淬火工艺调整困难。为此对退火工序立即进行了纠正,但此前生产的退火坯已难以返工。

1.2 淬火温度是否偏低


JB/T1255-1991标准的编制说明,出现6级、8级淬回火组织显示淬火温度偏低。而提高淬火加热温度、延长保温时间可提高奥氏体中碳、铬含量,使奥氏体成分均匀化,晶粒增大,提高淬火时过冷奥氏体稳定性,抑制珠光体类型转变,提高GCr15钢淬透性,降低临界淬火速度。据此将淬火加热温度提高8-10℃、总加热时间延长10-15min进行批量生产试验,硬度不合格的问题可得以解决。但不少套圈同—零件硬度差较大,达2HRC,淬回火组织中仍不时发现局部有少量小块状屈氏体存在;同时也开始有细小针状马氏体出现,淬火变形量急剧上升。直径变动量超差率由平均不到10%上升到25%以上,零件力学性能相对劣化。由此可见,在原始组织均匀性较差的情况下单纯提高淬火加热温度及时间以解决硬度不合格的问题并不是******途径。


1.3 淬火加热炉炉膛保温性能、炉温均匀性是否下降,装炉量是否合适


经查,装炉量均未超过工艺规范。如下规范检测炉温均匀性:空载,I、II、III区仪表设定温度均为850℃并巳达到热稳定状态,用5支铠装热电偶在铸链带工作空间内同一横断面(590mm宽x100mm高)上同时测量左上、左下、中间、右上、右下5点温度,从进料震动导槽在铸链带上开口处(进料口)起至铸链带末端(落料口)止4750mm长度上各横断面炉温平均值:其中I区因靠近进料口且测温时进科口敞开,平均温度较低,为840℃,II区平均温度846℃,III区平均温度854℃,整个加热长度内炉温波动平缓。对于连续式淬火加热炉尤为重要的是工作空间内同—横断面上各点的温差,实测图示c点至d点间同—横断面上各点温差土4℃之内,炉温均匀性尚属良好。实测炉壳温升<40℃。因此,可以排除加热炉性能与装炉量影响均匀加热奥氏体化的因素。

1.4 淬火介质冷却能力是否不足

因质量问题出现在铸链炉淬火抽槽换用新N32机械油之后,而同期在箱式炉加热用旧油淬火的同类型工件未出现硬度不合格的问题,由此分析—方面可能旧油(如前所述,因掺有部分N15机械油,其成分与老化程度巳难以追溯)冷却能力好于新油;另一方面,在箱式炉加热淬火时工件用钩串或手提铁丝淬火篮在油中摇动冷却,工件与淬火介质之间的相对运动均匀且充分,而铸链炉淬火油槽虽然容积大,具有淬火油自动控温装置及两台齿轮油泵、一台油搅拌机使淬火槽内油温均匀并稳定控制在60-90℃之间,循环良好。但由于淬火槽深度大,油搅拌机运转所形成的油流对淬火工件表面的冲刷不均匀,油搅拌机转速越高工件淬火变形越大,并且齿轮油泵与油搅拌机运转所形成的油搅动区主要在油槽工件落料导槽的上、中部,赤热工件垂直落入油槽时瞬间通过油搅动区后即停置在油槽下部缓慢运行的提升网带上,工件与淬火油之间的运动相对缓慢且部分工件可能互相重叠,此时如淬火油自身的冷却能力不足,工件局部冷连低于临界淬火速度而产生屈氏体转变可能是造成部分套圈淬火后局部硬度不合格的主要原因。其后采用ISO9950标准对新旧油样的冷却特性检测证实了这—分析。

2 淬火介质改进及其效果

根据以上分析,认为N32机械油用于自动生产线上厚壁大尺寸套圈淬火时其冷却能力有所不足,鉴于淬火油槽的结构紧凑难以更改,现在N32机械油油质尚可,决定单纯在改进淬火油的冷却特性方面进行试验。经对比测试,我们选用北京华立精细化工公司生产的今禹Y15T快速光亮淬火油添加剂对该槽N32机械油进行改性处理,加人10%添加剂后油品。改性后淬火油冷速提高,******冷速提高了20℃/s,蒸汽膜阶段时间缩短近一半,******冷速所在温度提高了50℃,有利于抑制淬火组织出现扩散型转变。改进后的淬火油用与改进前相同的加热工艺进行厚壁大尺寸GCr15钢制轴承套圈淬火时,硬度全部合格,同一零件硬度差在1HRC以内,淬火金相组织等级提高,屈氏体彻底消失,套圈经酸洗检查无裂纹,唯淬火变形仍较大。考虑到改进后淬火油冷却性能的改善,可满足工件在较低温度下奥氏体化产生的晶粒较细、碳、铬含量较低的奥氏体所需的临界淬火速度,既保证淬火硬度,又细化马氏体基体组织,避免淬火裂纹,可提高GCr15钢淬回火后的力学性能,也可提高临界淬火直径,扩大GCrl5钢的使用范围。经过逐步试验,调整工艺,采用比正常加热温度低2-5℃,同时调减淬火油槽油搅拌机转速,其后轴承套圈淬火硬度稳定控制在64-65.5HRC,淬火金相2—3级,以2级为多,外径100mm以上的套圈淬火后直径变动量超差率降至约7%,随后淬火工件近3000t,其中GCrl5钢制圆锥滚子轴承套圈******有效壁厚达15mm、非标滚轮轴承套圈******有效壁厚达23mm,质量全部合格,减少了废品及返修损失。由于该槽N32机械油洁净度尚好,改进后工件淬火后表面光亮无污染,淬火时油烟少,改善了工件表面质量和车间生产作业环境。

3 结论

(1)根据零件材质、原始组织、淬火炉淬火方式选择适当冷却特性的淬火介质并定期监测、调整其冷却特性对保障零件淬火质量至关重要;

(2)在允许的范围内改进淬火介质的冷却特性,有利于提高零件淬火后硬度及均匀性,扩大钢种的使用范围,并可通过加热工艺的调整达到减少淬火变形的效果;

(3)选择优质的专用淬火油配合控制气氛加热炉可得到淬火后光亮洁净的外观质量,减少油烟挥发,有利于实现热处理清洁生产。


扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由退火炉-台车炉-井式炉-回火炉-恒盛炉业发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://baboke.com/dianlu/133.html

分享给朋友:

“淬火炉淬火介质改进提高GCrl5钢制轴承套圈热处理淬火质量” 的相关文章

热处理炉炉衬损坏的原因

序号炉衬损坏原因1砖体开裂、剥离、脱落1)  温度变化(热冲击、温度梯度)2)  重烧收缩3)  外部应力、膨胀应力4)  炉渣(氧化铁皮、粉尘、碱的成分)5)  气氛变化(氧化=还原)6) ...

热处理中為何会產生回火变形?

回火炉热处理会產生回火变形的主要原因為回火淬火之际產生的残留硬力或组织变化导致,亦即因回火使张应力消除而收缩、压应力的消除而膨胀,包括回火初期析出e碳化物会有若干收缩、雪明碳铁凝聚过程会大量收缩、残留沃斯田铁变态成麻田散铁会膨胀、残留沃斯田铁变态成变韧铁会膨胀等,导致回火后工件的变形。防止的方法包括...

鈷合金热处理

鈷合金在高温工业上之应用多在不需藉高强度之地方,因為鈷合金之强度多靠分佈於其间的碳化物,但鈷合金也有很好的耐氧化性耐蚀性。在航空工业涡轮引擎构造中往往不转动不需要强度的地方使用到鈷合金,不过鈷本身的价格日益高涨来源因难,加上镍合金的被覆法(coating)渐渐进步有取代鈷合金应用之可能。 通常...

热处理工件在淬火介质中冷却过程

热处理工件在淬火介质中冷却过程:当炽热工件进入热处理淬火介质中后,其冷却过程大致可分为3个阶段:1. 蒸汽膜内冷却阶段(简称蒸气膜阶段):热处理工件刚进入介质的瞬间,周围的介质立即被加热而汽化,在热处理工件表面上形成一层蒸气膜。由于膜的导热性能差,鼓被其包围隔绝的工件冷速是很慢的。初期,由于热处理工...

热处理电炉中箱式和井式电阻炉的常规功率计算方法

   热处理工业电炉供金属机件在氧化性气氛下进行正火、退火、淬火及其它加热之用。下面是工业电炉常用箱式和井式电阻炉的功率计算方法:    炉膛容积确定功率:炉膛容积V和功率P之间存在如下关系:    P=K×32V其中K为系数,...

热处理电炉功率设计分析

热处理电炉功率设计分析:江苏恒盛炉业有限公司是一个有悠久历史的设计、制造工业电炉的专业企业,公司积极主动地吸取国内外电炉之优点,具有丰富的生产经验、先进的生产技术和成熟的生产工艺,有较强的技术力量。热处理工业电炉的功率分配问题:   由于工业电炉炉膛内各部分散热条件和炉气运动状态...